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四建青岛大炼油工程建设纪实

时间:2008-5-5 13:59:24 共有 人次浏览 共有 0 位网友参与评论 查看评论

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 针对火炬筒和火炬塔架高度大,重量大,等边三角形截面塔架预制尺寸精度要求高的特点,四建青岛项目制定了塔架单根和成框两种方法进行预制安装,即标高0至17米塔架基座采用单根预制、吊装、组对,标高17米以上分五段成框预制与同被分为五段的火炬筒体交叉吊装,最后进行火炬头吊装。自11月初材料到货到11月底,仅用一个月的时间,完成了全部375吨火炬塔架的预制及附塔架管线的预制安装刷油保温,用14天的时间完成全部5段塔架、15段火炬筒及3个火炬头的吊装及高空组对,比预计时间提前4天完成任务。

  连续重整装置K201/202压缩机是目前国内最大的一拖二透平驱动离心式压缩机。为保证压缩机施工质量和进度要求,四建公司专门选派动设备安装专家成立压缩机安装试车小组,并挑选精兵强将负责压缩机安装技术攻关,经过参战人员的共同努力,压缩机于2008年2月6日实现单机试车一次成功,3月5日实现联动试车合格。

  储运区1207单元的三台聚丙烯球罐,材料为日本进口低温材料,壁厚36mm,该种材质球罐施工是四建首次,而且焊接过程控制难度大,易产生裂纹。施工正值七八 月份,四建职工克服炎热和烘烤带来的身体不适,克服道道工序监测检验的繁琐,严格按照球罐施工方案和焊接工艺对施工过程进行控制,经过三个月的努力,到10月底,三台球罐的焊接任务全部结束,焊接一次合格率达99.6%。

  在不到四个月的时间里,要完成175公里各类材质的管线预制、安装、吹扫、试压和气密工作,对所有参战人员都是一次严峻的挑战。四建公司经过深思熟虑,建立了管道预制厂,引进四条管道自动化流水施工生产线,加深预制深度、提高工作效率。在管道施工难度最大的连续重整四合一炉炉管的施工中,成立炉管施工课题攻关小组,采用制作胎具,在炉体外地面对225组U型炉管进行集中加工坡口、集中组对预制、集中进行焊接热处理的工法,有效提高了单位面积防风/雨的能力和各工序工作效率,炉管预制焊接一次合格率达到100%。连续重整装置核心设备四合一反应器上的8条1050mm大口径反应管道施工则是管道施工的最后一只拦路虎,也是自2007年12月31日中交后最大的安装施工尾项。从12月26日材料运抵现场打火预制开始,到最后一段管线吊装结束,四建公司仅用24天的时间就完成了409米大口径合金管线的地面预制、热处理、试压和吊装工作,比计划提前6天完成。

  同时,四建公司青岛项目加强经营管理、强化成本控制,赢得了良好的经济效益。加强党建和思想政治工作,营造了积极向上的和谐氛围。

  “雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”四建公司青岛大炼油项目参建员工,正以饱满的热情,投入到最后的保运工作,为青岛大炼油的正式投产作出新的贡献。

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