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无油润滑空压机导向环不正常磨损的分析及处理

时间:2008-6-25 22:11:22 共有 人次浏览 共有 0 位网友参与评论 查看评论

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我厂使用的5L-75/2.5型空压机是无锡压缩机厂1991年的产品,1993年投入运行,为无油润滑空压机,分为双一级缸同时向外供气,容积流量为75m3/min,排气压力为0.245MPa,实际工作压力为0.25MPa,轴功率240kW,配备同步电动机。
该机活塞环、导向环和填料函部分为聚四氟乙烯(TPFE)工程塑料。活塞环为整环无开口环,每个活塞上有2个活塞环和2个导向环。2000年11月之前,活塞环和导向环曾经因磨损更换过几次,每次可使用2~3年,但在2000年11月更换了立、卧缸的活塞环和导向环后,只运行了半年,空压机便出现振动,卧缸的填料函的出气口处向外漏油,伴随着轻微的窜气,机身油用量增加,到2001年10月16日,空压机发出比较沉闷的声音。停机后,我们对空压机的故障进行了处理。
1 导向环不正常磨损及空压机振动的原因
解体检修后发现卧缸活塞里端的导向环已严重变形,里圈的导向环被活塞带出而坐死;填料函里的密封圈和刮油环严重磨损,已经起不到密封的作用,这是造成填料函出口处向外漏油和窜气的原因。
我们认为,导向环不正常的损坏是由于气缸水套中的水垢较多。因我厂的
水硬度高,带有大量的泥沙,使缸体水套上结垢较多,厚达10mm,导向环与气缸的摩擦热很难散去,聚四氟乙烯导向环随着温度增加而塑性变形增大,硬度降低,磨损加快,这是造成导向环不正常磨损的原因。另外这次安装的导向环材质也存在一定的问题。
造成缸套水垢过多的原因还有,按规定要求空压机每6个月要清洗除垢,但我厂2年没有对设备除垢,致使缸体水套上的水垢过多。
导向环又叫支承环或浮动环,它在空压机中的作用:①定位和导向作用,防止活塞杆的径向跳动;②支承整个活塞和一半活塞杆的质量;③节流,缓冲气流对活塞环的冲击。由于导向环的损坏使空压机产生振动,填料部分的严重磨损造成活塞杆窜动,也是造成振动的原因。
我们对空压机进行了全面的检查,包括传动部分的间隙测量,立缸的活塞环、导向环和填料部分,重新更换卧缸的导向环和填料部分,对缸体水套进行人工除垢和化学除垢,至此,解决了空压机振动问题。
2 日常维护应注意的问题
1)要定期的对设备除垢,确保空压机的循环水畅通和冷却效果,严格控制循环水温度<30℃。
2)在空压机的进风管前加装油池式的空气过滤器,每3个月对空气过滤器检查,清洗滤网,要更换油池里的润滑油,确保能清除吸入气缸中的空气所含灰尘和杂质,确保进入的空气干燥、清洁。
抓好设备的润滑,做好“五定”(定人、定质、定期、定点、定量),严把润滑油的质量关,选用国家定点厂的润滑油,把N46机械油改为N46抗磨液压油后,润滑油的更换周期由过去的3个月变成现在的6个月,提高机身油的寿命达1倍,降低了成本。按设备的检修周期进行维护和保养,对每台空压机设立维修台帐和润滑台帐,做到预知维修,发现问题,及时解决,保证设备的正常运行。 



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